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大中型钢铁高炉煤气布袋除尘的发展以及除尘工艺操作

时间:2022-02-25 作者:泰琨环保 文章来源:本站 点击:107次

  <一>、大中型高炉煤气布袋除尘的发展
  随着脉冲单机除尘器相关技术的发展,不少都先后尝试采用脉冲单机除尘器净伟高炉煤气。上个世纪的50年代,美国采用石棉和玻璃纤维除尘布袋过滤高炉煤气,高炉容积为1100m³,处理煤气量165000m³/h,工作温度达到350℃,50年代到70年代,西德德马克公司在常压高炉上大量使用了脉冲单机除尘器,1981年,日本在德国帮助下,成功地把该技术应用到小仓铁厂1850m³高炉,从而使该技术飞跃发展并推广到4000m³高炉,滤料为耐热尼龙或玻璃纤维。1984年,我国太钢1200m³高炉从日本引进该技术后,国内有关专家在太钢考察、消化该技术,使我国大中型高炉脉冲单机除尘器了较大发展。太钢1200m³、攀钢1350m³、武钢3200m³、钢3座1000m³以上的高炉等都先后采用了脉冲单机除尘器净化煤气,滤料用Nomex、玻璃纤维针刺毡,但大多都建有备用湿式除尘。通过采用无料钟、富氧大喷煤、高风温、高顶压、高冶炼强度等的炼铁技术,同时干法除尘系统中的关键工艺和设备的不断改进完善,在已有的干、湿两用高炉煤气除尘系统中,干法运行率逐年提高。如攀钢高炉干、湿两用工艺中,经干法除尘工艺改进后,干法运行率由投产初期的11.4%(98年),提高到,经济和社会效益也了明显提高。
  2002年,国内一家采用全干法除尘技术对大中型高炉煤气进行净化的研究试验在莱钢开展,随后这项技术在国内新建的大中型高炉中进行不断的尝试和探索。脉冲单机除尘器的清灰方式为低压脉冲清灰,滤布为FMS,取消重力除尘器内直接喷雾降温而采用在炉顶打水降温并串联间接换热器,换热器降温采用冷风作为介质,换热器升温采用热风炉烟道废气作为介质。从工程实施及运行情况看,投资省,运行顺利。
  钢铁工业中的高炉煤气净化采用干法脉冲除尘器的越来越多,并且逐渐向大型化发展,2000m³以上的高炉也在采用脉冲除尘器。烧结机、机头、机尾除尘过去都是采用电除尘器,现在也开始采用脉冲除尘器,并将不能达标排放的电除尘器也改为脉冲除尘器。
  <二>、干法布袋式除尘工艺操作
  除尘滤袋过滤方式采用外滤式,除尘滤袋内衬有笼形骨架,以防被气流压扁,除尘滤袋口上方相应设置与布袋排遣数相等的喷吹管。在过滤状态时,荒煤气气动蝶阀及净煤气出口气动蝶阀均打开,随煤气气流的流过,布袋外壁上积灰逐渐增多,过滤阻力不断加大。当阻力加大(或时间)到值时,脉冲电磁阀启动,布置在各箱体体布袋上方的喷吹管实施周期性的动态脉冲氮气反吹,将沉积在除尘滤袋外表面的灰膜吹落,使其落入下部灰斗中。在隔一箱体进行反吹时,也可以将这一箱体出口阀关闭。清灰后应及时启动气动卸输灰系统,输灰气体可采用净高炉煤气,也可采用氮气,将灰输入大灰仓,然后用密闭罐车通过吸引装置将灰运走。

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